一、项目背景
2023年10月,成都某工厂锅炉房设备基础沉降,导致罐体发生倾斜,进而引发设备上部管道出现严重的拉裂错位,严重影响了工厂的正常生产和安全运营。面对这一紧急情况,我司迅速响应,组织了一支由资深专业技术人员组成的团队,第一时间赶赴现场进行勘察。
二、沉降原因分析
经过详细的现场勘察和地质分析,我们确定了沉降的主要原因:锅炉房设备基础下方的土壤层存在软弱夹层,且由于长期受到锅炉运行产生的振动和荷载作用,加上近期成都地区的降雨加剧了土壤层的软化,进一步导致了土壤层发生压缩变形,从而引发并加速了设备基础的沉降过程。
三、解决方案制定
针对锅炉房设备基础沉降的实际情况,我们制定了以“MNC无差别沉降修复技术”为核心的解决方案。该技术通过高压设备将特制的水泥浆液注入土壤软弱夹层中,利用浆液的渗透、扩散和固化作用,提高土壤层的强度和稳定性,从而有效遏制沉降趋势,恢复设备基础的稳定性。
四、高压注浆加固实施
注浆孔设计与布置:根据沉降区域的分布情况和土壤层的特性,我们设计了合理的注浆孔布置方案,确保浆液能够均匀分布在整个软弱夹层中。
浆液制备与调配:针对土壤层的特性和沉降程度,我们特制了高强度、低流动性的复合浆液,并添加了适量的固化剂以提高浆液的渗透性和固化性能。
高压注浆施工:采用专业的高压注浆设备,按照预定的注浆压力和注浆速度,将制备好的浆液注入注浆孔中。注浆过程中,我们严格控制注浆压力和注浆量,确保浆液能够充分渗透并固化土壤软弱夹层。
注浆效果监测与评估:注浆完成后,我们利用专业的监测设备对沉降区域进行持续监测,评估注浆加固效果。监测结果显示,注浆加固后沉降趋势得到有效遏制,设备基础的稳定性得到显著提高。
五、项目成果与总结
经过4天的紧张施工,我们成功完成了锅炉房设备基础沉降的治理工作。“MNC无差别沉降修复技术”不仅有效遏制了沉降趋势,还恢复了设备基础的稳定性,确保了工厂的正常生产和安全运营。此外,我们的快速响应和高效施工也为客户节省了宝贵的时间和成本,将客户的损失降到了最低。
该案例的成功实施,不仅展示了高压注浆加固技术在处理地基沉降问题中的独特优势,也为我们积累了宝贵的实践经验和技术储备。未来,我们将继续致力于技术创新和服务优化,为客户提供更加优质、高效的解决方案。
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